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涪陵页岩气公司:精细管理 保障优质天然气供应超过530亿立方米

“第4列脱水装置的天然气过滤器有点堵,可能有雨水、杂质等进入,必须赶紧处理。”9月4日,江汉油田涪陵页岩气公司白涛集输站站长刘春接到汇报,立即组织员工对天然气过滤器进行清理,提高过滤器除尘过滤精度及脱湿能力,保证天然气质量。

这只是涪陵页岩气公司强化天然气质量的一个缩影。

天然气看不见、摸不着,如何保证它的质量?

一直以来,涪陵页岩气公司深入践行集团公司“质量永远领先一步”的质量方针和“质优量足、客户满意”的质量目标,加强天然气生产和集输全过程质量监控,确保达到国家一类天然气气质标准。

双重监控模式 让质量隐患无处藏身

9月5日,白涛集输站巡检工姚伟、于洋巡查设备时,发现第3列脱水装置再生撬的能量泵震动大,赶紧停泵,对松动部位进行紧固。

据悉,白涛集输站承担着涪陵页岩气田页岩气集输、脱水、外贸计量三大功能,是把控页岩气质量的最后“关口”,有6套大型脱水装置、设备设施154台(套),质量运行监控点多达682个,质量管控难度大。

涪陵页岩气公司采气员工巡查装置运行情况。

为此,白涛集输站从严精细管理,建立“视频+现场”双重监控模式,组建巡检工、班组长、管理人员三级巡查监控体系,形成“全员、全方位、全过程、全时段”质量监控管理网络。

该站将682个风险点按照重要程度分为A、B、C三类,制订49项“视频+现场”巡查标准规范,重要风险点全天候“视频+现场”开展巡查,其他风险点在全程视频监控的同时,根据生产情况,及时加密现场巡查频次,确保天然气脱水质量。

“天然气质量关乎下游企业和居民,我们片刻都马虎不得,不能放过一个质量隐患。”刘春说。

仅今年,该站就发现质量隐患36个,及时整改率达100%。

开展技术改进 让清洁能源更加洁净

技术改进是提高天然气质量的有效方法。白涛集输站先后组建了4个QC质量改进小组,针对质量方面的难题,经常性地开展群众性创新创效、合理化建议征集活动,持续加大技术改进力度,努力攻克质量“拦路虎”。

重沸器是保证天然气质量的重点设备。8月25日凌晨2时多,中控工李丽和巡检工陈峰同时发现第6列脱水装置重沸器温度偏低,这样会影响天然气中的水蒸气蒸发,进而影响脱水效果,造成天然气的水露点不达标,随即赶紧调整工艺参数,优化流程,确保气源质量达标。

涪陵页岩气公司技术人员现场会诊难题。

值得一提的是,在重沸器运行时,需要经常补充三甘醇溶液,20℃左右的三甘醇溶液进入200℃的重沸器,温度波动大,导致重沸器运行不稳,影响天然气的脱水质量。

白涛集输站副站长杨剑湘不等不靠,迅速带领QC质量改进小组成员,反复研究,最终在重沸器加装旁通管线,添置缓冲罐,降低重沸器运行时温度波动,提高天然气脱水效果。

天然气过滤器经常要更换填料,为提高过滤效果和质量,技术人员专门组建现场攻关小队,积极开展填料的选型,持续优化更换时间和填装技术,使过滤效果更佳。

今年以来,技术人员累计开展质量改进技术攻关15个,让清洁能源更加洁净。

强化检测分析 让源源涪气惠及全国

“甲烷含量98.2%,热值、水露点达标,无硫化物等杂质。”9月4日,涪陵页岩气田检测人员彭月辉、谭秋花看着外销气的检测结果开心地说。

为确保天然气质量,该公司专门设立第三方天然气检测机构,检测分析人员严格按照公司每月下发的工作指令,对照热值、水露点、甲烷、乙烷、氮气、二氧化碳等15项天然气质量指标,认真对天然气进行检测分析。

涪陵页岩气田白涛集输站装置区。

“我们的天然气检测分为两类,一类是对气田处理末端——白涛集输站的外销气进行检测,确保外输气质量合格;另一类是对各井站的天然气进行组分检测,在监控质量的同时,也为下一步打井提供数据依据。”彭月辉表示。

气田复兴区块地层复杂,生产的是页岩油气,检测指标经常波动大,检测人员日复一日认真进行气体复测、数据复核,为天然气质量把好关。

今年以来,涪陵页岩气公司完成了68次外销气气质检测,完成了365井次的各井站天然气组分检测。

截至目前,涪陵页岩气田已为我国长江经济带送去超530亿立方米的清洁能源。(戴莹 胡雪莹)

编辑:朱俊洁
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